品牌: | 藍陽環(huán)保 |
產(chǎn)地: | 江蘇常州 |
加工定制: | 是 |
單價: | 21562.00元/套 |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 |
所在地: | 江蘇 常州 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-12-17 08:45 |
最后更新: | 2023-12-17 08:45 |
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石灰石(石灰)-濕法煙氣脫硫因處理煙氣量大、脫硫劑成本低廉、脫硫效率高,以及副產(chǎn)物(石膏)可回收利用等優(yōu)點被全世界所推廣,但也存在投資大、設備腐蝕、管道堵塞、運行不穩(wěn)定、容易受入口煙氣量波動和脫硫廢水難處理等問題。燒結脫硫廢水成分復雜,且為弱酸性(pH5.0~7.0),主要有重金屬、懸浮物、過飽和的亞硫酸鹽、硫酸鹽、氨氮、油分以及Cl-。懸浮物主要是來自漿液中的硫酸鈣、亞硫酸鹽以及微細粉塵,NH4+來源于脫硫系統(tǒng)的工藝水和燒結煤中有機組分,Ca2+和Mg2+主要來源于脫硫劑,Cl-主要來源于煤、脫硫劑和工藝水,F(xiàn)-主要來源于煤,重金屬主要來源于煤,COD主要由亞硫酸鹽組成,來自脫硫系統(tǒng)反應的中間產(chǎn)物。文中結合現(xiàn)場以及遇到的問題對燒結脫硫廢水系統(tǒng)進行優(yōu)化,以緩解廢水系統(tǒng)存在的問題。
1、新鋼燒結脫硫廢水來源
燒結機將混合后的原料進行燒結,產(chǎn)生大量的煙氣,煙氣含有大量的SO2、NOx、粉塵、二噁英、重金屬等成分,燒結煙氣在電除塵作用下去除粉塵及少量重金屬,經(jīng)過主抽風機抽氣后,在增壓風機的作用下進入脫硫系統(tǒng),去除煙氣中SO2。濕法脫硫系統(tǒng)采用石灰石或生石灰加水制成一定濃度的脫硫劑,經(jīng)供漿泵進入脫硫塔漿液區(qū),循環(huán)泵連續(xù)不斷的將漿液輸入噴淋區(qū),與煙氣中的SO2反應生成亞硫酸鈣(CaSO3),亞硫酸鈣在氧化風機的作用下氧化成硫酸鈣(CaSO4),硫酸鈣飽和后結晶析出成為石膏(CaSO4·2H2O)。達到一定濃度的石膏漿液在石膏旋流器分離后,石膏旋流器的底流進入真空皮帶機下脫干后形成副產(chǎn)物石膏,上溢流則進入廢水旋流器進行離心分離,廢水旋流器的上溢流即為脫硫廢水.脫硫廢水進入廢水處理系統(tǒng)后回用到燒結機,用于燒結機配料用水,如圖1所示。達到一定飽和的石膏漿液如不及時排出吸收塔將會影響脫硫效率,同時煙氣中攜帶的有害成分也會對整個脫硫系統(tǒng)造成負面影響,因此,為了防止系統(tǒng)內的有害成分(氯離子、粉塵等)對脫硫系統(tǒng)造成影響,必須對其進行脫膏和排放廢水,使其進行置換。
2、新鋼燒結脫硫廢水的現(xiàn)狀及處理
2.1 新鋼燒結煙氣脫硫體系運行現(xiàn)狀
新鋼燒結廠共有5臺燒結機,均配有獨立的脫硫系統(tǒng)。4#、5#、6#、8#燒結煙氣匹配的脫硫系統(tǒng)采用石灰石(石灰)-石膏濕法脫硫法,其中4#、5#、6#脫硫系統(tǒng)采用生石灰作為脫硫劑,8#脫硫系統(tǒng)采用石灰石作脫硫劑。7#燒結煙氣采用半干法循環(huán)流化床法。為防止燒結機因脫硫系統(tǒng)進行大修或者改造時停產(chǎn),建立一套石灰石(石灰)-石膏濕法脫硫系統(tǒng)作為5#、6#、7#脫硫系統(tǒng)的備用系統(tǒng),采用石灰石作為脫硫劑。目前,7#脫硫系統(tǒng)正處于大修狀態(tài),7#燒結煙氣采用備用濕法脫硫系統(tǒng)。
新鋼燒結廠共有3套脫硫廢水處理系統(tǒng),共產(chǎn)廢水量534t/d。其中4#、8#脫硫共用一套廢水系統(tǒng),共產(chǎn)廢水240t/d,廢水存儲箱1#廢水池,供給8#燒結機配料使用,5#、6#脫硫共用一套廢水系統(tǒng),共產(chǎn)廢水168t/d,廢水存儲箱150m3廢水池,供給6#、7#燒結機配料使用,7#脫硫一套廢水系統(tǒng),共產(chǎn)廢水126t/d,廢水存儲箱2#廢水池,供給4#、5#燒結機配料使用。為緩解燒結機配料用水的壓力,3個廢水儲存箱之間互通,保證脫硫系統(tǒng)正常運行。
2.2 新鋼燒結脫硫廢水處理
廢水中COD、氨氮以及Cl-濃度波動范圍如表1所示。脫硫廢水經(jīng)廢水旋流器頂部進入廢水三聯(lián)箱,即在中和箱中加堿(石灰乳),調整廢水pH值在9左右,使水中的重金屬形成氫氧化物沉淀,F(xiàn)-與Ca2+反應生成CaF2沉淀,在絮凝箱中加絮凝劑(PAC聚合氯化鋁),使水中大部分懸浮物沉淀,在沉淀箱中加助凝劑(PAM聚丙烯酰胺),增大絮凝體的體積,增加沉淀速度,降低細小絮體的殘留。經(jīng)三聯(lián)箱處理后進入澄清池,進行泥水分離,底部污泥由提升泵到達板框壓濾機壓泥后運走,上清液則進入廢水儲存箱,供燒結機配料使用,如圖2所示。
3、新鋼燒結脫硫廢水系統(tǒng)存在的問題
3.1 廢水成分含量富集
因廢水采用回用的方式,廢水中COD、氨氮以及氯離子濃度不斷富集,包裹在脫硫劑表面,導致漿液中毒,抑制脫硫劑與SO2反應,致使脫硫效果變差.氯離子和氨氮對設備腐蝕較大,設備檢修頻繁,影響設備運行經(jīng)濟性和縮短使用壽命.氯離子含量增多,Ca2+易與Cl-結合,包裹在漿液表面,影響脫硫劑的利用率,增大脫硫劑的使用,漿液中氯離子含量增多影響石膏結晶,致使石膏脫水困難,影響石膏質量。
3.2 脫硫劑不合格
脫硫劑雜質較多,且顆粒較大,包裹在脫硫劑表面,影響脫硫劑與SO2反應效果,降低了脫硫劑的利用率,且會影響石膏品質,鎂含量較多,容易產(chǎn)生泡沫,造成虛假液位,影響判斷,且溢流液容易進入吸收塔入口煙道,影響增壓風機運行和腐蝕煙道。
3.3石膏結晶效果差
石膏晶體很小,導致脫水時有部分石膏進入廢水系統(tǒng),致使廢水懸浮物增加,導致結垢,容易堵塞廢水管道,造成燒結機配料用量減少,增加脫水負擔。
3.4 廢水存儲空間不足
目前,入口硫含量較高,為控制出口硫指標,供漿量大,脫水頻繁,脫硫廢水增大,已超出燒結機配料使用量和廢水儲存箱容量,影響脫水,從而影響正常生產(chǎn)。
4、新鋼燒結脫硫廢水系統(tǒng)的優(yōu)化
4.1 降低廢水成分含量
提高燒結機機頭除塵效率,確保除塵柜一次、二次電流和電壓正常,導通率高,降低粉塵和煤中的有機組分進入脫硫系統(tǒng)的含量,減少廢水懸浮物以及氨氮濃度,增大氧化效果,盡可能的將亞硫酸鹽氧化成硫酸鹽,降低廢水中的COD,控制工藝水的品質,盡可能保證工藝水中氨氮、COD和懸浮物等成分合格。針對廢水中存在泡沫問題,可適當投加除泡劑,控制脫硫劑品質,改造燒結機燃燒系統(tǒng),減少點火用油,提高燃燒效率,合理控制氧化風量,避免多余的空氣以氣泡的形式溢至漿液表面,適當控制循環(huán)泵臺數(shù),減弱擾動帶來的漿液起泡.在保證石膏質量的前提下,通過調節(jié)石膏旋流器的壓力,保證漿液中的泡沫、粉塵、重金屬以及氯離子跟隨石膏脫走,且濾餅不沖洗,降低廢水中氯離子、粉塵和重金屬含量,提高漿液品質。調節(jié)石膏旋流器壓力:增加旋流子,石膏旋流器返回閥關小,增大沉沙嘴孔徑。