品牌: | 天環(huán)凈化設(shè)備 |
功率: | 8.5KW |
產(chǎn)地: | 江蘇常州 |
單價(jià): | 66000.00元/件 |
發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 全國(guó) |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2023-11-24 11:11 |
最后更新: | 2023-11-24 11:11 |
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山東聊城魯西硝基復(fù)肥有限公司(簡(jiǎn)稱公司)硝酸(27萬(wàn)t/a)和xiaosuanan(40萬(wàn)t/a)生產(chǎn)采用天津華景化工新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司雙加壓法硝酸生產(chǎn)工藝,將液氨蒸發(fā)為氣氨,氣氨經(jīng)氨過(guò)熱器加熱,過(guò)濾,與空氣混合后進(jìn)入氨氧化爐,在鉑網(wǎng)上進(jìn)行氧化反應(yīng),反應(yīng)生成NOx,NOx氣體在塔中被H2O吸收生成硝酸,硝酸與氨中和生產(chǎn)xiaosuanan。生成的硝酸w(NHO3)僅為60%,雖然與氨中和過(guò)程中蒸發(fā)掉一部分水,但是大部分水還是在xiaosuanan中,w(NN4NO3)約為75%。復(fù)合肥生產(chǎn)需要高濃度的xiaosuanan,要求xiaosuanan濃縮至w(NH4NO3)≥99%。為滿足復(fù)合肥的生產(chǎn)要求,需要對(duì)低濃度的xiaosuanan進(jìn)行蒸發(fā)濃縮,蒸發(fā)出的水蒸氣中w(NH4NO3)為0.1%~1.0%,無(wú)法對(duì)外排放,目前是經(jīng)冷凝后(含xiaosuanan的廢水)再濃縮處理。本研究主要是探索反滲透技術(shù)在xiaosuanan廢水濃縮中的應(yīng)用。
1、xiaosuanan廢水處理現(xiàn)狀
xiaosuanan廢水無(wú)法對(duì)外直接排放,xiaosuanan生產(chǎn)企業(yè)大多采用電滲析法處理此類廢水,也有少數(shù)企業(yè)采用AB法(吸附-生物降解工藝)全回收處理工藝、電去離子等工藝,或者以上工藝相結(jié)合進(jìn)行處理,但是相關(guān)操作和維護(hù)都需要2人甚至更多。
xiaosuanan廢水其實(shí)不是真正的廢水,而是含xiaosuanan的純水。對(duì)xiaosuanan進(jìn)行提濃,分離出的水可直接排放或回收利用,提取的xiaosuanan含量較高的濃水回系統(tǒng)再回收。由于xiaosuanan自身性質(zhì)的原因,若采用反滲透技術(shù)進(jìn)行此類廢水處理,容易堵塞反滲透膜,使用反滲透技術(shù)對(duì)xiaosuanan廢水進(jìn)行處理,國(guó)內(nèi)暫無(wú)較好的案例。
2、反滲透技術(shù)處理xiaosuanan廢水流程及特點(diǎn)
結(jié)合反滲透技術(shù)在水處理中的應(yīng)用,以及反滲透技術(shù)無(wú)人操作和值守的特點(diǎn),經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員反復(fù)論證,并針對(duì)其他企業(yè)使用反滲透技術(shù)存在的弊病,與北京頗爾過(guò)濾器有限公司進(jìn)行共同評(píng)審,確定了xiaosuanan廢水的處理流程。
本工程反滲透膜過(guò)濾系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)水規(guī)模為30m3/h,原水為xiaosuanan廢水,采用三級(jí)、兩段反滲透系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)。系統(tǒng)廢水從儲(chǔ)水池被離心泵tisheng后,經(jīng)過(guò)T型過(guò)濾、盤(pán)式過(guò)濾、超濾系統(tǒng)過(guò)濾,去除小顆粒后進(jìn)入管道攪拌器,在管道攪拌器處投加硝酸或氨水,酸堿的投加量根據(jù)廢水的pH值進(jìn)行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)pH值后的xiaosuanan廢水進(jìn)入中間水池后,由泵tisheng至一級(jí)反滲透系統(tǒng),一級(jí)反滲透的濃水經(jīng)過(guò)中間水箱后,進(jìn)入高壓反滲透單元。一級(jí)反滲透的產(chǎn)水進(jìn)入二級(jí)反滲透和三級(jí)反滲透系統(tǒng)過(guò)濾后,產(chǎn)水ρ(NH4+-N)小于6mg/L,可以直接排出或回用;二級(jí)反滲透的濃水和三級(jí)反滲透的濃水由于xiaosuanan濃度仍然較低,直接回到一級(jí)反滲透前端,進(jìn)行合并處理。同時(shí),一級(jí)反滲透濃水經(jīng)過(guò)高壓反滲透系統(tǒng)濃縮后可以將濃水的xiaosuanan質(zhì)量分?jǐn)?shù)tigao到5%~10%。
該廢水處理系統(tǒng)的大優(yōu)點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)了無(wú)人值守,除需要定期清洗過(guò)濾器(主要過(guò)濾機(jī)械雜質(zhì))外,其他全部實(shí)現(xiàn)自動(dòng)清洗。并且針對(duì)xiaosuanan廢水中的硝化細(xì)菌影響超濾和反滲透運(yùn)行情況,通過(guò)多次運(yùn)行試驗(yàn)和摸索,制定了超濾和反滲透清洗流程、周期及方法,解決了xiaosuanan廢水堵塞反滲透膜造成處理能力降低的問(wèn)題。
3、生產(chǎn)中存在的問(wèn)題及處理方法
2014年10月反滲透系統(tǒng)正式投入運(yùn)行,經(jīng)過(guò)近3個(gè)月的摸索,在北京頗爾過(guò)濾器有限公司和公司技術(shù)人員的共同努力下,系統(tǒng)正常運(yùn)行。針對(duì)生產(chǎn)初期存在的問(wèn)題,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了2次流程改造,并總結(jié)超濾系統(tǒng)及反滲透膜的清洗方法,徹底解決了反滲透技術(shù)應(yīng)用在xiaosuanan廢水處理中存在的問(wèn)題,并且對(duì)用于xiaosuanan廢水處理的反滲透膜的清洗方法申請(qǐng)了專利。目前此裝置已正常運(yùn)行近4年,應(yīng)該可以實(shí)現(xiàn)5年穩(wěn)定運(yùn)行。
系統(tǒng)運(yùn)行主要存在3個(gè)方面的難點(diǎn),以下介紹存在問(wèn)題及解決方法。
1)機(jī)械雜質(zhì)堵塞
機(jī)械雜質(zhì)堵塞是反滲透技術(shù)的一個(gè)弊病,因xiaosuanan廢水中含有氨態(tài)氮,不能像其他水處理濃水一樣排放,且反沖洗水也含有氨態(tài)氮,所有雜質(zhì)全部在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán),時(shí)間久了系統(tǒng)內(nèi)雜質(zhì)會(huì)越來(lái)越多,影響系統(tǒng)運(yùn)行。
為解決此問(wèn)題,裝置在超濾系統(tǒng)前面增加了過(guò)濾盤(pán)式過(guò)濾器、T型過(guò)濾器,以及2級(jí)沉降,對(duì)xiaosuanan廢水除利用原來(lái)的900m3沉降池進(jìn)行沉降外,另外增加50m3沉降池4個(gè),運(yùn)行2個(gè)備用2個(gè),進(jìn)行沉降,清理系統(tǒng)的雜質(zhì),達(dá)到系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定的目的。
2)xiaosuanan廢水指標(biāo)不穩(wěn)定
xiaosuanan蒸發(fā)系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定時(shí),廢水指標(biāo)有時(shí)嚴(yán)重超標(biāo),并且非常不穩(wěn)定,對(duì)反滲透的運(yùn)行造成較大的威脅,并且對(duì)反滲透膜造成損傷。
為解決此問(wèn)題,首先增加2個(gè)容積100m3的廢水調(diào)節(jié)緩沖罐,穩(wěn)定xiaosuanan廢水的pH和鹽含量;其次對(duì)二級(jí)反滲透、三級(jí)反滲透濃水進(jìn)行改造,配置管道將濃水引入緩沖罐中進(jìn)行貯存,或引入原水池中再次進(jìn)行處理,可在短時(shí)間內(nèi)調(diào)整三級(jí)反滲透產(chǎn)出淡水至合格水平,不影響生產(chǎn)。
3)超濾膜和反滲透膜堵塞
超濾膜和反滲透膜堵塞,運(yùn)行壽命不足1年。這個(gè)問(wèn)題是反滲透技術(shù)無(wú)法應(yīng)用到xiaosuanan廢水處理中的真正原因。
針對(duì)以上問(wèn)題,首先在設(shè)計(jì)階段,增加超濾和反滲透的反洗次數(shù),延長(zhǎng)運(yùn)行周期;其次增加反滲透中水的流速和liuliang,使水流速超過(guò)3m/s,減少水的自身結(jié)垢和雜質(zhì)集聚。
根據(jù)硝化細(xì)菌產(chǎn)生的成因,制定廢水的pH值指標(biāo),降低細(xì)菌生存環(huán)境的適宜性,大大延長(zhǎng)了反滲透的運(yùn)行周期。
為徹底解決堵塞問(wèn)題,針對(duì)反滲透堵塞和堵塞后的清理進(jìn)行研究。xiaosuanan廢水中含有一些雜質(zhì),這些雜質(zhì)很容易粘附在反滲透系統(tǒng)上,堵塞反滲透系統(tǒng)的超濾膜和一級(jí)反滲透膜,且堵塞物質(zhì)的黏度大,采用常規(guī)的酸性清洗劑(鹽酸、硝酸、硫酸)及堿性清洗劑(燒堿、次氯酸鈉)等藥物進(jìn)行泡洗基本沒(méi)有效果,即使在藥物泡洗的基礎(chǔ)上再對(duì)堵塞物質(zhì)用水進(jìn)行沖洗,效果仍不明顯,處理后的反滲透系統(tǒng)只能維持1~2d,就重新回到堵塞的狀態(tài)。并且進(jìn)行藥物泡洗和沖洗處理每次需要12~24h,不僅成本高,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,處理效果還不好,嚴(yán)重影響工廠的生產(chǎn)效率。
針對(duì)上述現(xiàn)有技術(shù)中存在的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)分析硝基復(fù)合肥裝置處理的xiaosuanan廢水的特性及與北京頗爾過(guò)濾器有限公司技術(shù)人員溝通后發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致堵塞物質(zhì)難以被清除的原因在于:xiaosuanan廢水中的硝化菌類在經(jīng)過(guò)反滲透水處理系統(tǒng)的超濾膜和一級(jí)反滲透膜時(shí)會(huì)粘附在超濾膜和一級(jí)反滲透膜上,堵塞超濾膜和一級(jí)反滲透膜。對(duì)此采用清洗、藥物泡洗、空氣快速分離、清水沖洗的方法,實(shí)現(xiàn)了超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)每6個(gè)月以上清洗一次,即可滿足生產(chǎn)需求。