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西門子PLC模塊PLC模塊6ES7315-2EH14-0AB0參數(shù)詳情

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發(fā)布時間: 2023-11-23 01:48
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PLC模塊6ES7315-2EH14-0AB0西門子電源模塊PLC模塊6ES7315-2EH14-0AB0

選用的手輪是帶 A/B相脈沖的手輪,工作電壓為DC12~24V,集電極開路輸出,A/B相脈沖信號分別接入 PLC 的 XO、X1端。手輪的DC OV端與PLC 輸入信號的 COM 端相連。與其相關(guān)的 PLC 程序如圖 29-2 所示。

??連線完畢上電后,可以監(jiān)視到 C251 的值隨著手輪的正反轉(zhuǎn)而變化。

處理手輪信號的PLC 程序

??圖29-2 用于處理手輪信號的PLC 程序

??使用juedui定位指令,以高速計數(shù)器 C251 的數(shù)據(jù) D250 作為定位數(shù)據(jù),保持啟動指令 X22=ON 一直接通,搖動手輪,可以監(jiān)視到定位數(shù)據(jù)一直變化,但實際電動機并未動作,是什么原因?難道該指令失效了?

??經(jīng)過實驗,這條指令(即juedui定位指令)在一次定位完成后,即使定位數(shù)據(jù)發(fā)生變化,其指令也無效,必須重新啟動觸發(fā)條件(X22)后,該指令才重新執(zhí)行一次。

??這樣在用手輪給出定位數(shù)據(jù)后,還必須給出一啟動信號,電動機才能運行。實驗中,單獨給出一啟動信號,電動機確實能隨手輪給出的數(shù)據(jù)運動,但電動機的運動一方面顯得遲鈍。另一方面,其速度忽快忽慢,其遲鈍的原因是啟動信號總是在手輪停止后才發(fā)出,不可避免地要出現(xiàn)遲鈍,這種效果不能進入實用階段。那么,怎樣才能具有手輪模式的邊搖邊動的效果呢?

??對手輪模式下啟動信號的處理

??問題的關(guān)鍵是處理啟動信號。由于 PLC 內(nèi)的高速計數(shù)器 C251表示了手輪輸入脈沖數(shù)據(jù)的狀態(tài),當(dāng) C251 不等于零時表示有脈沖輸人,可以用這個狀態(tài)作為啟動信號,當(dāng)定位完成后用 PLC 內(nèi)部的定位完成標(biāo)志 M8029 對 C251 置零,按照這個思路編制了 PLC 程序,未得到良好效果,電動機時轉(zhuǎn)時不轉(zhuǎn),也不能進入實用階段。

??那么,直接用脈沖信號作為啟動信號可以嗎?從手輪的A/B 相輸人的脈沖已經(jīng)接人 PLC 的 X0、X1 端作為計數(shù)信號,再將 A/B 相脈沖信號連接在 PLC 的輸人端 X6、X7上,

啟動信號的處理

??圖29-3啟動信號的處理

??實驗結(jié)果為搖動手輪后,電動機能隨之正反向運動,但快速搖動手輪時,電動機不能隨之快速運動,有時甚至不動,只有慢速搖動手輪時,電動機才能正常運行,這是什么原因呢?

??經(jīng)過分析,其原因是當(dāng)輸入信號的頻率高到一定數(shù)值,超過PLC 程序的掃描周期時, PLC 檢測不到手輪 A/B 相脈沖信號的低電平,只檢測到高電平,于是定位指令一直保持技通 ON 狀態(tài),沒有 OFF 到 ON 的變化,所以定位指令就沒有執(zhí)行。從PLC 程上監(jiān)視到的況確實是輸入信號 X6 或 X7 一直保持 ON 狀態(tài)。

??如果 PLC 程序的掃描周期為 2ms,輸入信4號濾波延遲時間為 10ms,則允許的手輪脈沖信號頻率為1000/12ms,約90Hz。在實驗中, 用手輪每轉(zhuǎn)發(fā)出 100 脈沖,在 2r/s 時可以觀察到電動機已經(jīng)不能正常運行。

??

提高 PLC 處理速度響應(yīng)性的方法

??為了提高 PLC 輸人信號的響應(yīng)性,必須使使用其高速輸人/輸出功能,及縮短輸入信號的濾波時間,按此思路編制的 PLC 程序如圖 29 3 所示。

??1) REF 指令是輸入/輸出刷新指令,該打指令不受程序掃描周期的影響,直接檢測輸入信號并立即輸出運算結(jié)果。使用該指令后,情情況有所改善,但效果并不明顯。這是因為掃描周期的時間本身也很短,掃描周期不是主要因因素。

??2) 輸入信號的濾波時間是重要影響因素,輸人信號的濾波時間較長,所以還必須縮短輸入信號的濾波時間。

??一般的濾波時間為10ms,經(jīng)過圖 29-3 所示的程序處理后,濾波時間可縮短到1ms。

??經(jīng)以上處理后,輸人信號不受 PLC掃描周期的影響,輸人濾波時間僅為1ms,綜合其他方面的影響,其響應(yīng)頻率可達到 300Hz。手輪的輸入脈沖頻率可達到300Hz,實際實驗時,以每3r/s 的速度搖動手輪,可以驅(qū)動電動機運行,這樣在伺服驅(qū)動器一側(cè)再設(shè)定適當(dāng)?shù)淖育X輪比,就能獲得適當(dāng)?shù)碾妱訖C運行速度,對于由PLC 直接構(gòu)成的定位系統(tǒng)而言,這樣使用手輪便滿足了實用工作機械的要求。

在由 FXPLC構(gòu)成的定位系統(tǒng)中,可以使用手輪并且可以獲得令人滿意的實用效果。

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