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污水處理站 協(xié)同環(huán)保驗收

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產(chǎn)地: 江蘇常州
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發(fā)布時間: 2023-11-22 16:58
最后更新: 2023-11-22 16:58
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詳細說明

1.實驗原因及目的

(1)實驗原因

石灰石-石膏濕法煙氣脫硫過程中,由于煙氣中HCl及石灰石脫硫劑中含氯組分等的溶解吸收,會使脫硫漿液中Cl濃度逐漸升高,為了維持系統(tǒng)穩(wěn)定運行和保證石膏品質(zhì),需控制脫硫漿液中Cl濃度不高于20000mg/L,定期排出一部分漿液,即脫硫廢水,廢水成分主要包括懸浮物、過飽和的亞硫酸鹽和硫酸鹽、無機鹽離子(Ca2+、Mg2+、SO42-、Cl-)及重金屬等,其中很多是國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)中要求控制的類污染物。由于水質(zhì)的特殊性及各種重金屬離子對環(huán)境很強的污染性,脫硫廢水處理難度大且需進行單獨處理。因此,盡管脫硫廢水水量在電廠廢水中比例較小,但是其含鹽量高、污染種類多、水質(zhì)波動大,已成為燃煤電廠中成分復(fù)雜、處理難度大的廢水。隨著廢水排放標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格及用水、排水收費制度的建立,火電廠作為用水、排水大戶,無論從環(huán)境保護還是從經(jīng)濟運行角度,節(jié)約用水和減少外排廢水已變得十分必要。

2015年4月16日,國務(wù)院印發(fā)《水污染防治行動計劃》,簡稱“水十條”。嚴(yán)苛的環(huán)保政策促使電廠的廢水必須實施零排放。

現(xiàn)有常規(guī)的脫硫廢水零排放工藝路線比較,如表1。


通過表1比較結(jié)果,不難看出,低溫蒸發(fā)濃縮+旁路煙道蒸發(fā)大的優(yōu)點就是無需進行預(yù)處理,而且不受廢水處理總量限制,有很高的靈活性,且操作簡單,日常維護量小等,在廢水零排放市場,具有很強的優(yōu)勢,未來市場空間很大。同時,該工藝在運行過程中,將廢水濃縮的同時,將廢水中的水蒸發(fā)出來,回收利用,在實現(xiàn)廢水零排放的同時,還可以實現(xiàn)節(jié)水的目的。

(2)實驗?zāi)康?/p>

①由于廢水含Ca2+、Mg2+、SO42-高,濃縮后設(shè)備尤其是換熱器易堵塞,重點考慮晶種法防結(jié)垢問題,保證系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行;

②摸索各設(shè)備換熱系數(shù)K。

2.實驗原理及工藝描述

(1)實驗原理

低溫蒸發(fā)技術(shù)原理:將脫硫廢水加熱到一定溫度后引入蒸發(fā)室,由于該蒸發(fā)室中的壓力控制在低于熱脫硫廢水溫度所對應(yīng)的飽和蒸汽壓的條件下,故熱脫硫廢水進入蒸發(fā)室后急速地部分氣化,從而使熱脫硫廢水自身實現(xiàn)了濃縮的目的。

(2)工藝描述

本試驗選擇單效強制循環(huán)蒸發(fā)工藝,熱源選用低品位蒸汽。

物料流向:原料經(jīng)進料泵進入蒸發(fā)室,蒸發(fā)室內(nèi)廢水經(jīng)強制循環(huán)泵輸送至加熱室管程,而后被加熱后的廢水再次進入蒸發(fā)室蒸發(fā)濃縮,達到濃縮要求后經(jīng)出料泵排出。

蒸汽及冷凝水流向:飽和生蒸汽進入加熱室殼程與原料進行換熱,冷凝后排至界外再利用;分離產(chǎn)生的二次蒸汽進入間接冷凝器,與間接冷凝器殼程的循環(huán)水換熱冷凝后,冷凝水進入冷凝水罐收集,輸送至外界再利用,間接冷凝器內(nèi)的不凝氣由真空泵排出。

本套系統(tǒng)中會產(chǎn)生少量不凝氣,長期積累會在冷凝側(cè)的局部形成較高濃度,導(dǎo)致傳熱效率明顯下降,本蒸發(fā)系統(tǒng)在加熱室設(shè)有專用的不凝氣排出口,因此在蒸發(fā)過程中可隨時打開不凝氣閥門進行定期排出,以tigao傳熱效率。

3.實驗數(shù)據(jù)及分析

本實驗裝置按照廢水進料量1000kg/h,蒸發(fā)量按照667kg/h,濃縮倍率按照3倍進行設(shè)計。

試驗過程中進行了兩組168連續(xù)運行試驗,一組原水取自澄清器后,另外一組原水取自三聯(lián)箱前。

澄清器后原水中主要為可溶解性鹽分及少量懸浮物,澄清器后取水168期間,進入系統(tǒng)的廢水總量184t(含可溶性鹽及懸浮物),平均每小時廢水給料量1095kg/h;二次蒸汽冷凝水總量116.28t,平均每小時蒸發(fā)量為692kg/h;平均濃縮倍率2.72倍。本組試驗濃縮液出料泵排放量與進料泵liuliang連鎖,進料泵liuliang與蒸發(fā)室液位連鎖,由于蒸發(fā)室液位波動較大,未達到濃縮倍率要求,所以在8月14日19:10修改濃縮倍率為3.6,8月15日10:47修改濃縮倍率為4,15:28調(diào)整濃縮倍率為4.5。

三聯(lián)箱前原水中主要為可溶解性鹽分及懸浮物,懸浮物濃度為1%~3%,三聯(lián)箱前取水168期間,進入系統(tǒng)的廢水總量193t(含可溶性鹽及懸浮物),平均每小時廢水給料量1149kg/h;二次蒸汽冷凝水總量122.69t,平均每小時蒸發(fā)量為730kg/h;平均濃縮倍率2.74倍。本組試驗濃縮液出料泵排放量與二次蒸汽冷凝水liuliang連鎖,進料泵liuliang與蒸發(fā)室液位連鎖,蒸發(fā)室液位波動范圍調(diào)小,且168試驗期間未進行參數(shù)調(diào)整。


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